吉林石化職工改變引料操作流程
班長一個巧思省下3萬元
日前,吉林石化公司合成樹脂(碳纖維)廠第二ABS裝置短停檢修順利結束,進入開車準備階段。2PBL單元班長劉彥賓站在反應釜邊,皺眉看著手里那份引料操作方案——把原料罐區(qū)送來的丁二烯重新填滿管線,準備開車。
方案上寫得清楚:檢修前,為了安全,管線里已用9噸脫鹽水填滿,確保無丁二烯殘留。檢修后,要用新鮮丁二烯把這9噸脫鹽水從管線里完全“頂”到反應釜里,保證后續(xù)生產時丁二烯不含水分。
可問題就出在這兒。這一“頂”水操作,大約會有2噸丁二烯跟著脫鹽水一起溜進反應釜。這2噸物料帶著水,只能通過加熱反應釜,讓丁二烯汽化,排到火炬燒掉。然后排空釜里的水,再用90噸脫鹽水徹底清洗,最后通入100立方米氮氣保壓置換。
“前前后后得耗進去兩天時間,而且還損失物料,一定要想個更好的辦法。”劉彥賓暗忖。
那幾天,劉彥賓像“著了魔”一樣。別人下班了,他還在現場對著管線圖發(fā)呆。管廊下、泵房里、儲罐區(qū),他一遍遍地走,有時候蹲在管線旁看半天,手里比比劃劃,嘴里念念有詞。同事路過都搖搖頭,這引料操作十幾年沒變過,想改,可沒那么簡單!
在凈化丁二烯儲罐前,他腦子里突然閃過一個念頭:聚合反應轉化率在93%左右,剩下7%的丁二烯沒有反應,會通過回收系統導進這個罐里,然后重新送回反應釜。為什么不能把那2噸丁二烯和9噸脫鹽水“頂”進這個罐內呢?
連夜畫了一張新的引料流程圖,次日一早,他敲開了技術組的門,當著車間主任林長松和技術員的面,把圖紙往桌上一攤:“丁二烯引料操作,我有一個新想法,不知道可行不?”
待大家湊過來,他指著管線說:“檢修前管線里是脫鹽水,檢修后我們要的是管線里充滿丁二烯——這個過程的關鍵,是水和丁二烯交換位置,不是非要讓物料進反應釜。如果把‘頂’出來的那2噸丁二烯和9噸脫鹽水直接送到凈化丁二烯儲罐里去,會怎么樣?”
在座的每個人都對工藝流程爛熟于心,聽他說完,腦子里不約而同地把這條新路徑走了一遍:丁二烯和脫鹽水進入凈化丁二烯儲罐里后,會自然分層,然后排掉水,剩下的丁二烯干干凈凈,隨時可以投料。反應釜呢?不用接收帶水的物料,也就不存在加熱汽化、排空清洗、氮氣置換這一整套的“折騰”。
如此一來,整個操作零消耗、零排放,而且反應釜正常生產一天都不耽誤。
技術組內安靜了幾秒鐘。林長松站起來,拍了拍劉彥賓的肩膀,帶頭鼓起了掌。
新方案說干就干。引料當天,劉彥賓指揮班組成員按新流程調整閥門,適當延長引料時間,把脫鹽水連同夾帶的丁二烯穩(wěn)穩(wěn)當當送進了凈化丁二烯儲罐。靜置、排水,一切順利。反應釜那邊,直接進入正常生產狀態(tài)。
核算結果讓大家喜出望外:2噸丁二烯全部回收利用,省下90噸脫鹽水、100立方米氮氣,直接創(chuàng)效3萬余元。同時,反應釜提前兩天時間投入生產,可以增產ABS成品200噸。



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